Carrello
Sconto: 0.00 PLN
Sconto: 0.00 PLN
Digital Skipper |29/02, 2024
I problemi di controllo dell'autopilota sono spesso dovuti a una fasatura errata del motore di azionamento o del sensore di riferimento del timone. Questi vengono normalmente controllati e corretti tramite il Dockside Wizard (autopiloti Evolution) o la Dockside Calibration (modelli precedenti).
La correzione può essere effettuata tramite la testa di controllo dell'autopilota (ad esempio, p70s) o modificando i collegamenti ai terminali del motore e del timone dell'ACU/computer di rotta dell'autopilota.
Se l'imbarcazione è dotata di un sensore di riferimento del timone, questo dovrebbe essere testato prima della fasatura del motore. Anche se il sensore è opzionale per alcuni autopiloti, offre le massime prestazioni quando è collegato.
NOTA: I seguenti test devono essere eseguiti quando l'imbarcazione è ormeggiata, ancorata o attraccata.
Durante il Dockside Wizard/Calibration: Se il volante viene girato in senso orario ma il display dell'autopilota mostra il timone a sinistra, la fasatura è errata.
Soluzione tramite p70s: MENU → SET-UP → AUTOPILOT CALIBRATION → DRIVE SETTINGS → REVERSE RUDDER REF
Alternativa (migliore pratica):

Se l'autopilota viene comandato in AUTO e viene effettuata una variazione di rotta di +10°, il volante e il timone dovrebbero muoversi a destra. Se si muovono a sinistra, la fasatura del motore è errata.
Soluzione tramite p70s: MENU → SET-UP → AUTOPILOT CALIBRATION → DRIVE SETTINGS → MOTOR PHASING
Alternativa:

Un Pilot Factory Reset (MENU → SET-UP → AUTOPILOT CALIBRATION → COMMISSIONING → PILOT FACTORY RESET) ripristina MOTOR PHASING e RUDDER REFERENCE ai valori standard. Se hai modificato queste impostazioni tramite la testa di controllo, dovrai riconfigurarle o effettuare nuovamente le modifiche fisiche dei cavi.